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電廠高濃度氨氮廢水處理MAP法
某電廠煙氣脫硫裝置產(chǎn)生高濃度氨氮廢水,其氨氮含量高達(dá)3000mg/L以上,在排放前需要對廢水進(jìn)行脫氮處理。常用的脫氮方法有很多,但都各有優(yōu)點和不足,國內(nèi)處理高濃度氨氮廢水主要選擇的是生化法和氨吹脫法(空氣吹脫和蒸汽汽提),而國外多采用MAP化學(xué)沉淀法來去除氨氮。MAP法在處理低濃度氨氮廢水運行費用過高常被棄用,但在處理高濃度氨氮廢水時其優(yōu)勢明顯,因操作簡便、影響因素少、脫氮效果好而被廣泛應(yīng)用到高濃度氨氮廢水處理中,脫氮除磷后生成的磷酸銨鎂又可用作緩釋性復(fù)合肥料、化學(xué)原料,飼料添加劑以及醫(yī)藥建材等行業(yè),具有較為廣闊的應(yīng)用前景,創(chuàng)造更高經(jīng)濟(jì)利用價值。本文利用此法在實驗室對高濃度氨氮廢水進(jìn)行實驗,為工業(yè)生產(chǎn)摸索最佳的反應(yīng)條件。
1、實驗部分
1.1 原理
MAP法是一種處理高氨氮廢水的化學(xué)方法,其基本原理是向含有氨氮的廢水中添加磷酸鹽和鎂鹽,反應(yīng)生成磷酸銨鎂(MgNH4PO4)。
MgNH4PO4在水中的溶解度很低,Ksp=2.5×10-13(25℃)。向高氨氮廢水中投加磷源和鎂源,可以生成MgNH4PO4沉淀,從而達(dá)到去除氨氮的目的,見式(1):
1.2 儀器和主要試劑
1.2.1 儀器
SEVENMULTI數(shù)顯酸度計、磁力攪拌器。
1.2.2 試劑的選擇
實驗選擇MgCl2•6H2O(分子量:203.3)作鎂源,選擇Na2HPO4(分子量:142.0)作磷源。MAP法常采用的鎂源包括MgCl2、MgO、Mg(OH)2,其中以MgCl2的處理效果最好,因為MgCl2在水中的溶解度很大,可以與氨氮、磷源快速反應(yīng),具有反應(yīng)速率快、利用率高的優(yōu)點;MgO、Mg(OH)2處理效果相對較差,因為二者在水中的溶解度較低,不能充分溶解于廢水中,并且沒有溶解的鎂源又會被生成的MgNH4PO4沉淀包裹,阻礙了鎂源繼續(xù)溶解。
MAP法處理高氨氮廢水常選用的磷源包括Na2HPO4和NaH2PO4、H3PO4。這3種磷源的關(guān)鍵區(qū)別在于投加相同物質(zhì)的量的3種磷源到氨氮廢水后,對廢水pH的影響不同。Na2HPO4和NaH2PO4、H3PO4的酸性逐漸增強(qiáng),所以研究者一般本著調(diào)節(jié)pH所需投加酸堿成本的目的挑選適合的磷源。因?qū)嶒瀼U水的pH較低,則選擇酸性最低的Na2HPO4作為本次實驗磷源。
2、結(jié)果與討論
2.1 反應(yīng)時間
MAP法反應(yīng)時間主要取決于MAP晶體的成核速率和成長速率,因此,MAP法處理氨氮廢水選擇適宜的攪拌速度和控制適當(dāng)反應(yīng)時間可以有效提升藥劑效率。有資料表明,剩余氨氮濃度隨反應(yīng)時間與氨氮去除率成正比,反應(yīng)時間越長,剩余濃度越低,但較長的時間會增加處理的費用,實驗應(yīng)將時間控制在合理的范圍內(nèi)。通過反復(fù)實驗觀察,攪拌反應(yīng)10min,靜置10min,可獲得較穩(wěn)定的沉淀量。
2.2 pH值
多次實驗發(fā)現(xiàn)pH對處理高氨氮廢水效果影響很大。當(dāng)pH>10時,廢水中的氨氮會大部分轉(zhuǎn)化為NH3,在攪拌條件下直接揮發(fā)到空氣中。較低的pH有利于氨氮的存在,但在實驗中出現(xiàn)pH過低的酸性溶液中產(chǎn)生的沉淀顆粒細(xì)膩且量較少,造成沉淀時間較長。分析原因是MgNH4PO4的溶解度隨pH降低而增大,較低的pH值會導(dǎo)致生成的MgNH4PO4溶解在廢水中,無法形成沉淀。通過用10%的NaOH溶液調(diào)整不同的pH值,發(fā)現(xiàn)pH在9.0~9.5時,反應(yīng)沒有出現(xiàn)NH3的揮發(fā),同時形成的MgNH4PO4沉淀顆粒較大,攪拌停止2min后,溶液就有明顯的分層現(xiàn)象。
2.3 反應(yīng)物配比
反應(yīng)物投加的摩爾配比n(NH4+)∶n(Mg2+)∶n(PO43-)理論應(yīng)為1∶1∶1。但是由于實際反應(yīng)過程中常伴隨著副反應(yīng)的發(fā)生,如生成Mg(OH)2和Mg3(PO4)2沉淀;同時根據(jù)同離子效應(yīng),增大Mg2+、PO43+配比會促進(jìn)反應(yīng),提升氨氮的去除率和去除速率。根據(jù)上述原因及查詢相關(guān)資料,本實驗共選用了4種不同的配比進(jìn)行實驗,實驗廢水體積為100ml,廢水氨氮含量檢測計算為0.224mol/L,實驗結(jié)果見表1。
通過實驗對比表明,實驗2中n(NH4+)∶n(Mg2+)∶n(PO43-)為1∶1.3∶1.2氨氮去除率最高。
2.4 實驗中存在的問題
2.4.1 直接添加固體反應(yīng)物,會造成沉淀反應(yīng)不完全。
Na2HPO4溶解度大,但溶解速度較為緩慢,固體粉末直接添加到水中,中高速攪拌也需3~4min后才能溶解,選用直接加Na2HPO4和MgCl2固體試劑到氨氮廢水中,溶液一直處在渾濁狀態(tài),無法判斷生成物的起始時間,且反應(yīng)后除了粉末狀沉淀外,還有結(jié)塊的晶體存在,判斷結(jié)塊的晶體是未能完全溶解的Na2HPO4晶體,通過分析發(fā)現(xiàn)2種固體反應(yīng)物同時添加到水中,MgCl2溶解較快,但Na2HPO4只有部分溶解,沒有溶解的Na2HPO4會被生成的MgNH4PO4沉淀包裹,阻礙了繼續(xù)溶解。經(jīng)過多次反復(fù)實驗得出先將2種反應(yīng)物分別用廢水溶解后再混合,沉淀反應(yīng)能夠進(jìn)行完全。
2.4.2 檢測數(shù)據(jù)的時效性和準(zhǔn)確性,是保證氨氮去除率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
本次實驗預(yù)估的的氨氮去除率應(yīng)達(dá)到95%以上,但實驗最好的一組也只達(dá)到了94.4%,通過數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)實驗中反應(yīng)物的添加量是通過幾天前檢測的氨氮數(shù)據(jù)精確計算的,實驗后檢測原液的氨氮含量數(shù)據(jù)與前者不一致,反應(yīng)物的添加量計算偏差較大,會影響反應(yīng)結(jié)果。準(zhǔn)確獲得廢水中的氨氮值,可提高廢水氨氮去除率。
3、結(jié)論
通過實驗可以看出,MAP法在電廠廢水處理中具有反應(yīng)速度快、沉淀穩(wěn)定完全、脫氮效率高,產(chǎn)物可回收利用,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益等優(yōu)點。在pH為9.0~9.5的條件下,選用Na2HPO4和MgCl2作為磷源和鎂源,其摩爾比n(NH4+)∶n(Mg2+)∶n(PO43-)為1∶1.3∶1.2進(jìn)行MAP反應(yīng),反應(yīng)20min,廢水氨氮的去除率可達(dá)到94%以上。但是,經(jīng)MAP法處理后的廢水中的氨氮殘留濃度仍較高,未達(dá)到直接排放要求。建議對于電廠的高濃度氨氮廢水,MAP可作為高氨氮廢水的預(yù)處理工藝加以推廣應(yīng)用。
文章來源:中國石油烏魯木齊石化分公司研究院
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